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技術(shù)文章

高爐冷卻壁盲孔法殘余應力檢測研究試驗

閱讀:477          發(fā)布時間:2022-2-14

高爐冷卻壁位于爐殼及爐襯之間,其功能是保護爐殼免受高溫的侵蝕,是維護高爐煉鐵正常生產(chǎn)*的冷卻裝置。高爐冷卻壁有兩種制造工藝:軋制和鑄造,軋制冷卻壁主要用于銅冷卻壁上,其中大部分冷卻壁都由鑄鐵和鑄鋼工藝生產(chǎn)。在鑄造過程中,由于凝固相變差異、內(nèi)外冷卻收縮不均勻等原因產(chǎn)生殘余應力。受殘余應力的影響,冷卻壁在使用過程中會發(fā)生變形與開裂現(xiàn)象,導致冷卻壁損壞失效,不僅影響高爐長壽,還威脅到高爐安裝和生產(chǎn)。因此需要進行消除應力處理,一般減少應力的方法有:對鑄件進行消除應力退火,或自然時效,或在安裝冷卻壁時采取4個螺栓固定使其受力均勻減少應力集中。

在進行消除應力處理后,對其進行殘余應力檢測,采用盲孔法測殘余應力,驗證這3種消除應力方法的效果,為生產(chǎn)制造安裝類似的高爐冷卻壁提供了實踐經(jīng)驗。

殘余應力檢測試件選取

1. 取澆筑成型且處于高爐生產(chǎn)熱強度較高的2塊高爐冷卻壁(第4、5段冷卻壁各1塊),未經(jīng)任何處理時進行*一次測試。

2. 1次測試完成后,把原試件2塊冷卻壁進行退火熱處理,處理后進行第二次測試,以便比較試件在消除應力退火處理前后的殘余應力變化。

3. 4段冷卻壁安裝完畢后,進行第三次殘余應力檢測,以便判定裝配過程及方法對殘余應力的影響。

4. 取經(jīng)自然時效處理的冷卻壁1塊(該鑄造冷卻壁已放置1年以上)進行第四次殘余應力檢測,與第4段熱處理前的冷卻壁比較。

5. 選取制造冷卻壁的球墨鑄鐵加工成標準試樣,進行釋放系數(shù)及彈性模量的測定。

殘余應力檢測方案

按照要求選定好測點,使用殘余應力檢測儀測出應變值,計算出殘余應力。此次試驗采用JHMK殘余應力檢測系統(tǒng),由JHYC靜態(tài)應變儀和JHZK殘余應力精密鉆孔裝置組合而成。儀器精度高,測量結(jié)果準確。

1. 4段冷卻壁測點布置。考慮冷卻壁的使用條件以及位置對稱關(guān)系,在冷卻壁表面選擇17個測點進行殘余應力檢測,其中編號1-7為退火消除應力前測點,編號8-14為退火消除應力后測點,編號15-17為安裝完畢后測定。

2. 5段冷卻壁測點布置。與第4段冷卻壁一樣,在冷卻壁表面選擇12個測點進行殘余應力檢測,其中編號1-6為退火消除應力前測點,編號7-12為退火消除應力后測點。

3. 自然時效冷卻壁測點布置。考慮高爐冷卻壁的使用條件以及位置對稱關(guān)系,在冷卻壁表面選取8個測點進行表面殘余應力測試,編號1-8為自然時效處理后測點。

結(jié)論

1. 在消除應力退火處理下,冷卻壁的表面殘余應力大大下降,下降幅度大約為50%-70%。因此,去應力退火可有效地降低冷卻壁變形和開裂的風險。

2. 冷卻壁安裝完畢后,檢查冷卻壁熱面(靠近爐內(nèi)面)表面殘余應力有下降的趨勢,其原因是由于安裝過程中產(chǎn)生的彎曲壓應力抵消了部分殘余拉應力。安裝時要確保螺栓預緊力均勻,避免施焊導致應力增大。冷卻壁正面(安裝水管面)由于安裝時產(chǎn)生的彎曲拉應力使得殘余拉應力略有增大的趨勢,但增幅不大,不會造成影響。

3. 對經(jīng)自然時效處理的冷卻壁進行殘余應力檢測,通過與第5段冷卻壁退火前應力水平比較,應力水平下降50%-70%左右。下降幅度接近消除應力退火熱處理方法,可以達到相同的效果。所以可采用熱時效來消除高爐的殘余應力。


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