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機械故障導致的銑床加工精度如何調整

2014年11月05日 10:58點擊:2960作者:默認來源:浙江華星數控機床有限公司>>進入該公司展臺

      普通高立式銑床,在加工聯桿模具過程中,忽然發現Z軸進給異常,造成至少1毫米的切削誤差量(Z向過切)。調查中了解到:故障是忽然發生的。銑床在點動,手動數據輸入方式操作方式下各個軸運行正常,且回參考點正常。無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。對以下幾個方面進行排查找出原因。

      1.檢查銑床精度異常時正在運行的加工程序段,特別是刀具長度補償,加工坐標系的校對和計算。

      2.在點動方式下,反復運動Z軸,經過視,觸,聽對其運動狀態診斷,發現Z向運動噪音異常,特別是快速點動,噪音更加明顯。可判斷,機械方面可能存在隱患。

      3.檢查銑床Z軸精度。用手搖脈沖發生器移動Z軸,(將其倍率定為1X100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1毫米),配合百分表觀察Z軸的運動情況。在單向運動精度保持正常后作為起始點的正向運動,脈沖器每變化一步,銑床Z軸運動的實際距離d=dl=d2=d3….=0.1mm,說明電機運行良好,定位精度也良好。而返回銑床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:1)銑床運動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1)。2)表現出為d1=0.1>d2>d3(斜率小于1)。3)銑床機構實際沒移動,表現出zui標準的反向間隙。4)銑床運動距離與脈沖器給定數值相等(斜率等于1),恢復到銑床的正常運動。

      無論怎樣對反向間隙進行補償,其表現出的特征是:除了3)階段能夠補償外,其他各段變化依然存在,特別是1)階段嚴重影響到銑床的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,1)階段移動的距離也越大。

      綜合分析以上狀況故障發生應該有3點原因:一是電機有異常。二是機械方面有故障。三是絲杠存在間隙。

      為了進一步診斷故障,將電機和絲杠*脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。檢查結果是電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲杠時,返回運動初始有非常明顯的空缺感。而正常情況下,應能感覺到軸承有序而平滑的移動。經過拆卸檢查發現其軸承確實受損,且有滾珠脫落。更換軸承后銑床恢復正常。

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