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技術文章

普通銑床小故障的自我排除方法

閱讀:1429          發布時間:2011-11-5

 

普通銑床小故障的自我排除方法
普通銑床常見電路故障檢修
開不了機
a、保險絲有無燒掉
b、線路有沒有連接好(從開關到馬達每根線有無松動或松脫)
c、熱保護有沒有跳閘
d、三相電是否平衡
e、啟動、停止按鈕有沒有損壞或卡死
f、正反轉開關是否損壞
二、開機燒保險
a、電箱及各開關有無鐵屑
b、有無缺相
c、接觸器是否有粘連及短路現象
d、正反轉開關壞
三、機床漏電
a、機床是否接地(電子尺)
b、檢查電箱內有無鐵屑
c、線路有無破皮觸及外殼
d、馬達是否絕緣
e、水泵電機接線端有無進水(容易引起短路或漏電)
四、馬達電流聲響
a、高低速是否接反
b、馬達高、低速阻值是否平衡(通常在10-12 歐母之間)
c、開關是否缺相
五、高、低速檔位間方向不一致
將高、低速中的兩相線互換即可


普通3HP銑頭快速運轉時噪音大的解決方法

原因分析1:調速環換檔示換好,(20+A57)結合子結合不好.
解決方案:參照說明書,重新換擋操作.
原因分析2:皮帶輪軸套(A11)與皮帶輪罩殼(A42)配合緊,皮帶輪軸恢復不到原始位置.
解決方案:調整皮帶輪軸套(A11)與皮帶軸罩殼(A42)配合間隙,使之自由滑配.
原因分析3:皮帶輪軸(A20)與離合器軸(A57)磨損嚴重,齒型位接角不實.
解決方案:更換并調整皮帶輪軸(A20)與離合器軸(A57)的配合間隙.
原因分析4:皮帶輪軸(A20)與離合器軸(A57)不同心.
解決方案:調整皮帶軸軸(A20)與離合器軸(A57)的同心度.
 

普通銑床常見電路故障檢修
走刀器走刀故障的原因匯總
1 外觀有無缺件 (如:按鈕 限位開關、電源開關等);
2 碳刷是否正常,長度是否夠(要求碳刷裝入后,彈簧彈性距離要 在5-10 ㎜以上),是否接觸良好(要求清潔轉子部位);
3 限位開關是否卡位或限位開關不復位,復位開關是否損壞;
4 換向開關及電源開關是否動作正常;
5 拆機清潔走刀器定 轉子部位,檢查內部線路有無松脫及斷線接觸不良;
6 觀察轉子磨損程度,是否需更換;
7 電路板元件是否損壞,可否修復或者更換;
8 測量定 轉子阻值(轉子通常每 片間阻值在1 歐母左右,每
片相通定子阻值電很小),重裝試機,觀察轉速是否有過載聲音,及跳火現象,zui后更換定子或轉子;

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